Agosto,2024

Estudio de Caso de Optimización en Pozo del Golfo de México con Medidores Multifásicos

SURPETROL muestra caso de campo en donde expone el cómo el uso de medidores multifásicos y análisis de datos ayuda a detectar condiciones operativas que influyen en el comportamiento de los pozos y por consiguiente en su producción y da pauta para hacer recomendaciones de las acciones que se deben tomar para mejorar su productividad.
El siguiente gráfico expone la tendencia de producción de un pozo de petróleo en alta mar con levantamiento artificial de gas por bombeo neumático (BN) en el golfo de México. Se llevaron a cabo tres mediciones del mismo pozo manteniendo la misma estrangulación (ø1 plg) y el gasto de inyección (1.5 mmsfcd) pero en 3 días distintos, lo que ayudo a determinar que a una presión de BN >=a117 kg/cm2 el pozo presentó un comportamiento más estable, reflejándose en una mayor producción, en comparación cuando la presión de BN es <=96 kg/cm2 generaba un comportamiento inestable, haciendo que la producción sea menor.
Con el resultado de estas 3 mediciones se pudo detectar que la presión de bombeo neumático influye considerablemente en la producción del pozo, en un 65% en la producción de aceite y 118% en la producción de gas.

grafico-EstudioOptimizacionGolfodeMexico2024

El monitoreo continuo y en tiempo real de los datos de producción, nos permite evaluar el ciclo de producción del pozo y como las condiciones operativas del proceso tienen un impacto en su producción, con estos datos apoyamos a nuestros clientes a aumentar la eficiencia operativa, mejorar la productividad y reducir la incertidumbre del yacimiento.